松下YC-300TSP焊機典型故障及排除方法一.典型故障分析
1.無高頻:
1.1故障原因:
(1)電源保險絲(3A)熔斷。
(2)焊炬開關電纜斷路。
(3)焊接方法切換開關設定在“手弧焊”。
(4)MS2交流接觸器觸點68號線與40號線未接通。
(5)P板CR12繼電器接點粘連。
(6)高頻變壓器次級短路。
(7)主接觸器未吸合。
(8)在使用水冷焊槍時,未通水或水壓開關未動作。
(9)高頻回路有故障。

1.2高頻回路故障分析及處理方法:
1.2.1引起無高頻的原因有以下幾種:
(1)繼電器CR2接點不吸合,使高頻變壓器HFIr 初級無30V電壓。
(2)高頻變壓器HFTr本身損壞。
(3)高壓電容C5損壞。
(4)火花間隙sG間隙太大。
1.2.2處理措施:
(1)當出現無高頻故障時,應首先分析判斷故障發生的部位,可采用以下方法判斷。
關閉焊機電源開關,用短路線將主控P板上的35點和42點短路。然后,打開焊機電源開關,按動焊槍開關,若有高頻產生,則故障發生在主控P板上;若無高頻產生,則故障發生在高頻回路本身。
(2)當故障發生在線路板上時,多數情況下是由于主控P板上的CR12繼電器接點粘連。后面將詳細介紹該問題解決方法。
(3)當故障發生在高頻電路本身時,最有可能是高頻變壓器HFIr損壞。這種情況大多出現在潮濕、污染嚴重的場合。只能用更換HFTr的辦法解決。
(4)當長期使用后,由于火花電極表面不清潔、污物顯著時,也可能造成無高頻。當遇到這種情況時,重新打磨電極表面,將電極間距調整為0.7~0.9mm。故障即可排除。
2.高頻時有時無:
電網電壓過低或波動太大。(正常電壓網壓應為:380±10%)
3.有高頻,但不引弧(焊機內火花發生器正常,焊槍頭部無高頻發出):
3.1焊槍電纜太長,造成高頻衰減。
3.2焊機輸出端子未緊固,使輸出端子燒熔絕緣劣化,輸出端對焊機機殼短路,造成高頻泄漏。
4.空載電壓低于正常值
空載電壓正常值為直流57V,次級相電壓為交流42V。
4.1故障原因:
(1)外接配電開關缺相。
(2)焊機內主接觸器或其它地方相序錯誤。
(3)焊機主接觸器觸點燒損或接觸不良造成缺相。
(4)晶閘管模塊損壞缺相。
(5)晶閘管保護板損壞造成缺相。
(6)主控P板有間題造成缺相。
4.2關于晶閘管缺相的檢查方法:
用萬用表分別測量線路板上的8和18、10和20、9和19、12和22、11和21、13和23號線之間的電阻值。正常時應為30~40Ω,若大于此值或斷路,則表明此路有問題。應分別檢查晶閘管保護板和晶閘管模塊是否正常。
晶閘管可用如下方法檢測:用萬用表測量晶閘管的控制極和陰極之間的電阻,正常時應為30~40Q,若大于此值或斷路,則表明晶閘管已經損壞。
5.焊接電流與電流表的指示值不符,指示值偏高:
分流器過熱氧化,反饋信號不準造成。
6.有脈沖電流指示,但焊接成型無魚尾紋
輸出電纜與輸出端子之間接觸不良,有接觸電阻。
7.無電流輸出:
P板上運算放大器IC4損壞。
8.其它
8.1焊縫邊緣有黑點,表面不光潔:
氣體純度不夠。
8.2焊機不能實現自鎖功能:
主回路中電流反饋控制線有斷路(排除P板故障)。
8.3打開焊機電源開關,空氣開關即掉閘:
主回路晶閘管損壞。
8.4水冷焊炬槍頭部分發熱,水冷電纜燒損,但異常指示燈不亮:
(1)水壓開關損壞。
(2)焊炬內部循環水路有阻塞現象
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